本網(wǎng)訊 近日,大唐寶雞熱電廠首次采用新工藝對機組進行保養(yǎng),實現(xiàn)2號機組啟動后水汽品質(zhì)完全合格,并網(wǎng)一次成功。
此前,該廠機組鍋爐停爐保養(yǎng)均采用成膜胺法,一臺機組一次需要加十八胺停爐保護液400公斤。隨著該化學藥品價格不斷上漲,機組保養(yǎng)成本也水漲船高。為此,該廠結合設備實際情況,經(jīng)充分調(diào)研論證,最終設計制訂了采用氨水堿化烘干法進行停爐保養(yǎng)的技術方案。該方法通過停爐前提高給水、凝結水PH值,準確控制加氨量和循環(huán)時間,保證停爐后金屬壁溫差不超過鍋爐允許值,從而提高放水壓力和溫度,并利用爐膛余熱烘干鍋爐受熱面,使表面形成堿化膜,起到了良好的防銹蝕作用。
相較于之前采用的成膜胺法,新工藝不僅對水汽系統(tǒng)起到良好的防銹蝕保護作用,而且保養(yǎng)液成本極低,每次可節(jié)約費用2萬余元。
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