中國電力網訊 土耳其EREN電廠二期2×615MW機組投產至今已十年之久,在長期運行、缺陷嚴重的情況下,為確保機組修后經濟、可靠、穩(wěn)定運行,河南公司海外項目部提前謀劃,針對機組修前診斷中發(fā)現的重大缺陷,結合投產至今的運行參數,對國內多臺同類型機組開展調研后,制定出詳細的檢修方案。全體參修人員全力為業(yè)主排憂解難,全方位解決機組“疑難雜癥”,創(chuàng)造了許多不平凡的“第一次”。
第一次完成最大范圍的現場汽缸研缸工作。EREN電廠#2機組汽缸變形嚴重,設備解體過程中,我方人員又發(fā)現高中壓外缸等多處結合面也存在著較大間隙,亟待解決。受工期和運輸條件制約,外出進行缸體加工無法實現,為了保證工期、及時消除缺陷,項目部經多次專題會議研究討論,最終決定在現場對缸體及設備間隙進行手工研磨。工期緊、任務重,項目部成立研缸突擊作業(yè)組,經過兩個班組近20天對班倒模式緊張作業(yè),圓滿完成了研缸任務。經驗證,缸體各部位結合面間隙僅0.05mm,接觸面積達到85%以上,研缸作業(yè)組用精湛的技藝,展現出鐵軍團隊的專業(yè)化、精細化作業(yè)。
第一次完成密封瓦現場手工“精雕細琢”。機組投產至今已十年之久,密封瓦徑向間隙嚴重超標,按照我方前期檢修方案,必須對密封瓦進行更換。然而,新瓦需進行車削加工,業(yè)主方聯系當地多個加工廠,得到的回應都是無法保證加工精度。加工期間因固定夾具導致的誤差,容易給機組后期運行帶來隱患,這也是我方歷次檢修中遇到最頻繁的問題。項目部迅速與業(yè)主溝通協(xié)調,業(yè)主方在了解相關信息后,委托我方進行現場手工打磨。為保證研修質量,手工打磨小組成員分工協(xié)作,一是對密封瓦內徑進行多點測量,尋找若干對稱點同步打磨,二是嚴格控制溫度,避免密封瓦打磨程度因溫度變化出現偏差。就這樣,鐵軍隊伍在土耳其實施了第一次密封瓦徑向、軸向間隙手工加工作業(yè)。
第一次現場完成中壓內缸腰帶加工圖紙。針對修前診斷時發(fā)現的三抽溫度過高等缺陷,項目部認真開展故障診斷排查后,確定是中壓內缸腰帶和中壓#1持環(huán)槽道間隙數值超標所致。中壓內缸腰帶所對應的持環(huán)和平衡活塞軸向,對定位尺寸要求較高,數據稍有偏差將對軸向通流間隙造成影響。在幾經努力依然無法從生產廠家處取得機組加工圖紙的情況下,我方施工一度陷入困境??赊k法總比困難多,項目部召開緊急會議,大家一致同意:無圖紙,就現場測量制作圖紙。為保證數據精準度,現場人員反復測量、不斷驗證,與土方機械加工人員多次溝通,終于確定了加工圖紙及方案,協(xié)助土方加工廠一次性順利完成內缸腰帶加工。
第一次對土方業(yè)主自行檢修項目進行監(jiān)理。在EREN電廠二期#2機組檢修工作快速推進的同時,由土耳其業(yè)主方自行開展的三期#5機組C修也在同步進行。出于對我方檢修團隊的信任,業(yè)主特委托我方對#5機組C修項目進行監(jiān)理。公司首次派駐6名監(jiān)理人員,對業(yè)主方自行開展的檢修項目開展監(jiān)理工作。監(jiān)理標準、監(jiān)理模式與以往各種監(jiān)理任務相比,有了很大的改變,語言不通導致的溝通障礙、疫情防控帶來的不便因素,多方面問題給此次監(jiān)理工作增加了不少困難。機組停運迫在眉睫,迎難而上才能不辱使命,6人的監(jiān)理團隊迅速行動,多次召開會議,集思廣益、千方百計破難題。在短時間內確定了監(jiān)理方案、防疫方案、溝通交流機制,第一時間與業(yè)主方落實防疫物資、互通監(jiān)理方式。在業(yè)主高級管理人員建立的汽機、電氣微信工作群中,監(jiān)理人員按照前期方案認真履職,全力為檢修工作平穩(wěn)推進保駕護航。
土耳其當地時間5月12日8時,EREN電廠#2機組A修項目汽輪機扣缸工作拉開帷幕,標志著此次檢修已進入了最后沖刺階段。在接下來的工作中,項目部將繼續(xù)發(fā)揚奮斗精神,確保圓滿完成檢修任務,以優(yōu)異的成績?yōu)橥苿雍M怆娬痉諛I(yè)發(fā)展添磚加瓦。
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