“近期,公司2號汽輪機5號軸承振動呈現(xiàn)出逐漸增大趨勢,每次停機啟動都會有所增加,5x方向最高時達到95微米!”
這件事一直困擾著江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司設(shè)備檢修部機務班長楊棟良,這位有著30年工作經(jīng)驗,曾經(jīng)在10多個發(fā)電廠從事汽機設(shè)備安裝維護的技術(shù)“老兵”,一時間食不知味、夜不能寐。
這天,恰逢機組停備,楊棟良帶領(lǐng)金屬專工胡中成辦理好工作票、有限空間作業(yè)票,穿好連體服,系好安全帶,在做好安全措施后,從凝汽器側(cè)人孔進入到排汽缸內(nèi)部,仔細檢查5號軸承箱支撐、焊縫、動平衡塊固定情況,一步一步,仔細排查,不放過一絲一毫細節(jié)。
查著查著,胡中成說到:“楊師傅,這個葉片拉筋好像不對呀!”
“我來看看,是的,這個拉筋套筒脫開了,再檢查檢查其它的有沒有問題。”
兩個人仔細檢查了所有的葉片拉筋,共發(fā)現(xiàn)六處拉筋套筒脫開,一處拉筋套筒缺失,一處拉筋凸臺斷裂。
“胡師傅,這很有可能就是5號軸承振動增大的原因,拉筋套筒脫落,轉(zhuǎn)子平衡發(fā)生變化,振動就增大了,我們要立即匯報,若不及時處理,會出大事故的!”
經(jīng)過分析,由于葉片根部頂起彈簧失效,相鄰葉片間隙增大,才最終導致了葉片拉筋套筒脫落、凸臺斷裂,需要停機揭缸,更換頂起彈簧、拉筋套筒和損壞的葉片。
楊棟良主動請纓,擔負起這次揭缸檢修任務。重任在肩,他立即著手組織廠家緊急落實原材料、加工備件,組織檢修人員到位,編制檢修方案,制定安全措施。
“再檢查一下鋼絲繩,這里要加上半圓管,否則就會損壞鋼絲繩,會出事故的!”“量一下四個角頂起間隙,要均勻起吊,要不就卡住了!”“左前倒鏈再打起一點,這邊間隙小,起的少了!”楊棟良在現(xiàn)場忙碌著……經(jīng)過4個多小時奮戰(zhàn),汽缸大蓋終于安全順利吊出。
汽缸大蓋揭開后,要進行葉片拆卸工序。由于時間緊迫,這次檢修不吊出轉(zhuǎn)子,拆裝葉片只能在上部進行,每拆幾片就要轉(zhuǎn)動一下轉(zhuǎn)子,而且要做好嚴密的防護措施,不得有任何異物掉入汽缸內(nèi)。雖然這種方法可以節(jié)省時間,但卻給拆裝葉片增加了難度和風險。
檢修工作緊鑼密鼓、有條不紊的推進著,一番精心操作,楊棟良帶領(lǐng)工作班成員順利拆下末三級所有葉片以及套筒、彈簧,進入全面清理階段。
這時新葉片還正在加工階段,如果不能及時到廠,將會影響回裝,耽誤工期,楊棟良看在眼里,急在心里,“孫工,抓緊聯(lián)系工廠,趕緊加工呀,否則就耽誤安裝了。”
“已經(jīng)聯(lián)系了,可是電話打不通呀!”廠家現(xiàn)場負責人小孫也著急了起來。
“我們安排專人去工廠催交!”“小李,你去工廠催交葉片,了解清楚生產(chǎn)情況,看還有什么難處,務必要保證在兩天內(nèi)發(fā)貨!”楊棟良堅定的說道。
面對部分葉片未到貨的情況,楊棟良及時調(diào)整工作計劃,先安排回裝次次末級葉片。
在做好防護,具備回裝條件后,楊棟良再一次檢查次末級彈簧情況,卻發(fā)現(xiàn)這些頂起彈簧拱高不一致。由于兩家工廠生產(chǎn)的配件偏差較大,不符合設(shè)計要求,需要重新加工制作。
“怎么辦?孫工,質(zhì)量不合格不能用呀!要不我們這活不是白干了么,大家的辛苦也是白費了。”
“我聯(lián)系加工廠,連夜加工,再制作一批,然后空運到現(xiàn)場!”廠家現(xiàn)場負責人小孫說道。
在各方共同努力下,新加工的葉片、新型頂起彈簧,都陸續(xù)發(fā)至現(xiàn)場,回裝工作穩(wěn)步推進。
大家加班加點、精誠協(xié)作、共同謀劃,經(jīng)過近20天的努力,順利完成了這次2號汽輪機揭缸檢修工作,共更換末級葉片4片,修復葉片9片,更換末級葉片拉筋套筒76只,更換新型末級頂起彈簧76組,更換次末級頂起彈簧99組,更換次次末級頂起彈簧110只。
“楊師傅,累壞了吧,檢修完該好好歇歇了,我看你又瘦了,白頭發(fā)又多了。”
“沒事兒,這是咱的工作,不把設(shè)備修好了,睡不踏實啊。”
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