近日,國家能源集團烏海能源公司駱駝山洗煤廠技術(shù)人員對精煤快開壓濾機電磁閥控制系統(tǒng)改造成功,既保障了正常生產(chǎn),又提高了安全生產(chǎn)可靠性。
之前,由于該廠413、414、415、416精煤快開壓濾機的反吹閥、排空閥、入料閥因關(guān)閉不嚴造成氣源管與煤泥水管時有竄料現(xiàn)象,導致電磁閥氣源有煤泥水滲入,堵塞電磁閥氣道,使電磁閥在工作過程中經(jīng)常出現(xiàn)卡頓情況,無法保證閥門正常的開啟和關(guān)閉。同時,由于電磁閥安裝與氣動門本身,崗位人員在打掃衛(wèi)生時容易將水淋到電磁閥的插頭內(nèi),導致線路短路或燒毀,影響正常的安全生產(chǎn)。
針對這種情況,該廠技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場實際,利用現(xiàn)有的廢舊材料和設(shè)備開始對電磁閥進行技術(shù)改造。技術(shù)人員在主氣管路上加裝一個逆止閥,在逆止閥前端用直徑50毫米鋼管重新接通一路氣動閥門專用氣源管路,與反吹閥和排空閥隔開,部門因閥門關(guān)閉不嚴導致煤泥水進入電磁閥及氣缸。將4臺快開壓濾機電磁閥及氣源二聯(lián)件集中安裝在報廢的帶式壓濾機控制箱內(nèi),避免噴料或進行文明生產(chǎn)時將水淋入電磁閥內(nèi)造成損壞。改造后的電磁閥控制系統(tǒng)不僅有效延長電磁閥和氣缸的使用周期,而且可以降低材料消耗,為正常生產(chǎn)提供安全保障。
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